膠球清洗裝置系統(tǒng)收球網(wǎng)是檢查和處理膠球收球率的關(guān)鍵?
膠球清洗裝置系統(tǒng)收球網(wǎng)是檢查和處理膠球收球率的關(guān)鍵?膠球清洗裝置的使用情況機組剛轉(zhuǎn)入生產(chǎn)期時曾試投清洗,均未能成功,凝汽器膠球清洗裝置不能正常投入運行,凝汽器端差增大,限制機組負荷的增加,凝汽器端差不能得到有效控制,在人工清洗時發(fā)現(xiàn)管壁上黃乎乎的軟垢有2mm左右,嚴重影響了凝汽器的熱交換能力,要徹底清洗銅管中軟垢,只有對膠球清洗裝置進行改造,力求膠球清洗裝置能正常投入使用,發(fā)揮其在線運行,清洗效果明顯的特點。
膠球清洗裝置系統(tǒng)收球網(wǎng)是凝汽器膠球清洗裝置回收膠球的關(guān)鍵設(shè)備,收球網(wǎng)采用活動斜板柵格側(cè)轉(zhuǎn)到位收球,正常運行時轉(zhuǎn)至豎起位置,基本不產(chǎn)生水阻,收球網(wǎng)型號HQW—1200型,配套的膠球輸送泵為輸送膠球用的125JQ—15型離心泵,裝球室型號LZQS—4377/1100,由于操作及維護不便,加上制造工藝質(zhì)量問題,收球率始終達不到設(shè)計要求的95%以上。
【膠球清洗裝置系統(tǒng)收球網(wǎng)的檢查和處理】
冷卻水塔內(nèi)有膠球,說明收球沒有收到位有跑球現(xiàn)象,停運凝汽器半側(cè)檢查發(fā)現(xiàn)存在兩個問題。
1)柵格上有較多垃圾包括塑料、紙、填料及石頭等雜物,它們的存在使柵格流通面積減小,水流速加大,膠球可能卡在收球網(wǎng)的柵板上,又加劇了膠球的堵塞,形成惡性循環(huán),采用人工機械的方法認真清除了網(wǎng)格以及收球網(wǎng)相應(yīng)筒內(nèi)壁上的雜物,全部清除干凈。
2)柵格沒有關(guān)到位,調(diào)整電動執(zhí)行機構(gòu)螺桿,使收球網(wǎng)關(guān)到位。
【膠球清洗裝置系統(tǒng)收球網(wǎng)出球口改造】
原出球口設(shè)計成倒噴嘴,在出球口處造成失壓,影響了膠球泵的抽吸能力,現(xiàn)將出球口口徑均縮小至DN80,如圖3所示,虛線部分為改造后情況,并將方形擴口封堵。膠球泵的抽吸能力與出球口面積成反比,改造后,膠球泵的抽吸能力提高802/402=4倍。
圖3收球網(wǎng)出球口改造示意圖
【管道及附屬部件檢修】
整個膠球清洗裝置管路過長,使用90°彎頭過多,造成膠球循環(huán)不暢,所以為了減小膠球流動阻力,將90°彎頭改變成45°彎頭,如圖4所示,縮短膠球清洗裝置的出入口管路0.5m,并且管路也由φ108mm改變成φ89mm。改造前所用的90度彎頭改造后所用的45度彎頭。
圖4膠球清洗裝置系統(tǒng)管路彎頭改造示意圖
運行方面先完善了每日一次的清洗制度及定期反沖洗,由人負責(zé),落實到班組,并且明確一些操作上的措施,如投入系統(tǒng)循環(huán)的膠球數(shù)量應(yīng)達到凝汽器冷卻水一個流程銅管根數(shù)的20%;根據(jù)凝汽器的端差、真空等特性參數(shù)和膠球的直徑、外觀等對清洗效果及時監(jiān)督檢查,以便更換膠球,多不超過90次累計次數(shù);投運時注意收球網(wǎng)位置到位不能跑球,收球率達到95%以上,可將收球網(wǎng)打至運行位置,不讓其對循環(huán)水產(chǎn)生水阻。
㈠由以上影響凝汽器換熱及真空的因素及改造措施可見,在線運行的凝汽器存在一定的改造潛力,根據(jù)機組自己的特點對凝汽器進行適當(dāng)?shù)母脑欤梢圆煌潭鹊奶岣邫C組運行真空和經(jīng)濟性。
㈡熱電公司兩臺機組4套膠球清洗裝置之所以投入運行之初效果不明顯,收球率低,關(guān)鍵原因在于收球網(wǎng)制造差及安裝工藝粗糙,存在著嚴重缺陷,投運之初又沒有及時進行調(diào)試,導(dǎo)致停用后結(jié)垢嚴重,又由于我公司基建期設(shè)計時沒有安裝二次濾過網(wǎng),致使許多雜物進入凝汽器,這些雜物容易堵塞管板、銅管,使膠球清洗裝置不能正常工作。也妨礙了膠球清洗裝置的投運。
㈢加強膠球清洗裝置的管理很有必要,實踐證明,只有健全組織,制定有關(guān)規(guī)章制度,健全運行、技術(shù)記錄。只有科學(xué)的管理是保證膠球清洗系統(tǒng)的正常投入和有效的運行。